近十多年來,我國紡織機械行業(yè)的機電一體化水平有了較明顯的提高,在新型紡織機械上普遍采用了機電一體化技術。這項技術的內容包含了先進的信息處理和控制技術,即以計算機為核心,有PLC、工控機、單片機、人機界面、現場總線等組成的控制系統(tǒng);先進的驅動技術,有變頻調速、交流伺服、步進電機等;檢測傳感技術和執(zhí)行機構;精密機械技術等。我校實驗室一臺1988年制造的A186E型梳棉機,主要用作教學和科研。因出廠時間較久,電氣控制部分經常出現故障,嚴重影響了梳棉機的正常使用。我們對梳棉機的電氣控制部分進行了改造。
改造前梳棉機存在的問題
電氣控制箱年久失修,內部元件老化,經常出現短路和斷路的故障;
輸出生條質量差。由于道夫速度控制方式不合理,導致啟動、剎車和道夫快慢速轉換過程中速度變化不平穩(wěn),造成生條質量惡化;
產量低,由于機器穩(wěn)定性差,生條重量不勻率大等原因,致使錫林速度無法提高,影響了梳棉機的產量;
機器的啟動過程噪聲大,由于錫林轉動慣量大,啟動時存在嚴重的皮帶打滑現象,產生很大的噪聲。
電氣系統(tǒng)的改造
1、改造方案
根據梳理機運行實踐及當前控制領域的水平與發(fā)展,確定A186E型梳理機改造的指導思想是:機電分離,集中控制,實時監(jiān)控。其目的在于將電氣控制系統(tǒng)與機械系統(tǒng)結構上相分離,以利于機電系統(tǒng)的維護和修理,將分離式硬件邏輯控制系統(tǒng)改為模塊化集中控制,以提高梳理機控制水平,增強系統(tǒng)的可靠性;運用智能化技術對梳理機運行進行實時監(jiān)控,給操作工以指導。A186E電氣改造的關鍵是去掉錫林電機、道夫電機的原有繼電器控制系統(tǒng),采用PLC控制變頻器方案。新型控制系統(tǒng)以松下FP0 PLC為控制核心,以兩臺松下MINAS A系列變頻器為主要控制單元,控制梳棉機錫林和道夫的運轉。
2、PLC控制系統(tǒng)設計
近年來,隨著科學技術的飛速發(fā)展,變頻、伺服電機的應用越來越廣泛,其功能多樣性和產品可靠性日臻完善,正在逐步取代原來的普通電機。而且隨著可編程控制器技術的日益成熟,將二者完整地結合起來,完成對各種復雜運動的自動控制,實行機電一體化,正在成為一種趨勢。
本人基于松下GT01觸摸屏,利用松下FP0-C16T可編程控制器(PLC)控制MINAS A系列變頻器來取代原機的繼電器控制系統(tǒng),使整個系統(tǒng)的操作更簡便、自動化程度更高、可靠性更強。A186E梳理機控制系統(tǒng)原理圖如圖1所示。可見,A186E型梳理機組改造后電氣控制系統(tǒng)以可編程序控制器(PLC)為核心,系統(tǒng)配置有電源模塊、CPU模塊、輸入模塊、中斷模塊及輸出模塊、外圍配備操作面板、指示燈、傳感器等。改造后電氣系統(tǒng)中由傳感器拾取A186E型梳理機的運行狀態(tài)信息,經適當處理后,通過輸入模塊進入CPU模塊,CPU模塊根據來自操作面板的信息和機組的狀態(tài)信息進行邏輯控制,發(fā)出相應的控制信號,通過執(zhí)行機構控制機組的運行。PLC通過通訊模塊可以和人機界面連接,完成車間管理任務。斷路器起保護作用,雖然變頻器有過流保護功能,但是根據電流大小選擇合適的斷路器能起到雙重保護的功能?刂崎_關選用薄膜開關,它和指示燈都安裝在控制箱的表面,具有美觀大方的特點。具體的控制箱內各部件的相對位置按照電路走線和PLC變頻器的散熱要求,進行合理的安排。PLC的輸入端子接控制開關和各種工藝自停開關,輸出端子接指示燈和變頻器。圖2為 A186E電氣控制外部線路圖。
圖1:梳理機控制系統(tǒng)原理圖
圖2:A186E電氣控制原理圖
3、PLC控制程序
PLC內部的控制程序根據輸入信號按順序啟動和關閉機器,程序有自鎖、互鎖、連動以及延時等功能,這些功能的有機組合使梳棉機實現了平穩(wěn)的啟動、剎車過程以及各種故障和工藝自停等。錫林和道夫的速度控制由變頻器設定,我們把錫林的啟動時間設為10min。道夫的慢速啟動時間和慢轉快時間都可調。道夫的剎車時間設為很短。這樣啟動過程可以比較緩和,有利于減輕開車過程的突發(fā)性條干不勻,尤其是突發(fā)性細節(jié),而道夫的停止時間短可以行效地保護道夫針布。
4、數據采集與監(jiān)控系統(tǒng)
A186E型梳理機數據采集系統(tǒng)主要通過觸摸屏與梳理機控制系統(tǒng)的可編程控制器相互通訊,實現對梳理機的運行狀態(tài)監(jiān)控、生產數據統(tǒng)計、故障統(tǒng)計和系統(tǒng)參數設置等功能;贕T01人機界面為用戶提供四組菜單,分別為“運行狀態(tài)監(jiān)控”、“生產數據統(tǒng)計”、“故障統(tǒng)計”、“參數設定”、“系統(tǒng)參數設置”。
。1)運行狀態(tài)監(jiān)控功能可對顯示梳理機各部分的當前運行狀態(tài)及機組納當前車速、產量、效率和工作時間監(jiān)控。
。2)生產數據統(tǒng)計功能可顯示并存儲備班次當日或當月的產量統(tǒng)計、輔料消耗統(tǒng)計、運行效率和開停機時間。
。3)故障統(tǒng)計功能可按照停機時間或次數從大到小的順序顯示各班次的故障統(tǒng)計。
。4)系統(tǒng)參數設置功能可修改與梳理機運行有關的系統(tǒng)參數,還可進行當前工作班次修改、當前生產品牌修改和指示燈測試等操作。
5、變頻器控制系統(tǒng)
變頻系統(tǒng)采用松下的MINAS A 系列數字交流變頻器,電機運行時主要有三種速度,分別為:手動速度,低速及標準速度。手動速度用于試車,低速是啟動過渡時的電機運行速度,標準速度是電機正常運行速度,通過改變相應參數值,就可以改變電機的運行速度。
改造前后生產指標
改造后梳棉機工作穩(wěn)定可靠,而且能按梳棉機的工藝要求方便地控制梳棉機?梢愿鶕徖w維種類和對產品質量要求確定梳棉機的電氣參數,包括錫林和道夫的啟動時間以及它們的轉速等。通過紡不同纖維的試驗并綜合測試發(fā)現,梳棉機的平均產量可達21kg/h,提高了近35%。斷頭率下降40%,減少回花30%,針布軋傷率平均下降50%,生條一級合格率提高10.5%,生條重量不勻率下降0.8%-2.4%,并可促進安全生產,降低勞動強度。
結束語
基于GT01觸摸屏的PLC控制變頻器的控制系統(tǒng)方案在A186E梳理機上的應用,提高了單機的機電一體化水平,更為重要的是為提高棉紡全流程運行的穩(wěn)定性、可靠性奠定了基礎,保證了全流程連續(xù)、同步、平穩(wěn)運行,使輸出毛條長片段、起長片段、甚至短片段的均勻度都能穩(wěn)定在一定范圍內,從而保證了成紗質量的穩(wěn)定性。該機所采用的控制系統(tǒng),完全可以應用于其它國產傳統(tǒng)紡織設備的改造當中。改造后的梳棉機生產穩(wěn)定,整體性能大有提高。改造費用不足6000元,卻可較大幅度提高A186型梳棉機的技術性能,延長使用壽命,對我國現有5萬多臺A186系列梳棉機的技術改造具有一定的推廣價值。