原液制備中的幾種真空過濾器由邵陽二紡機組織攻關,解決了真空轉鼓加工中的一些難題,替代了從國外進口不合格的真空過濾器,受到國內外專家的好評。
聚丙烯腈的紡絲機是立式的,雙面共48位,這臺機器長11米、寬5.5米、高11米,又高又大。一個項目要配3臺該機,一個紡織機械廠難以完成,所以項目由邵陽二紡機和邯鄲紡織機械廠承擔,對噴絲板、計量泵等都進行了攻關。
聚合物烘干機由鄭州紡織機械廠承擔。輸送聚合物的不銹鋼鏈板,靠長圓孔透風,對表面光潔度有嚴格要求,為攻克這些關鍵,我們從蘇拉公司進口了一臺高效數(shù)控沖孔機,加上表面化學拋光工藝,最終完成了任務。
這條工藝線中的水洗、牽伸和卷曲機結構設計為一體式,給制造工藝增加了不小的難度。不過,墻板加工、牽伸輥加工與襯膠等關鍵技術以及整臺機器前后的控制技術,最終都一一得到了解決。
毛條的多區(qū)切斷、拉斷、針梳、復針梳設備方面,我們引進意大利康泰克斯公司的設計制造技術,通過消化吸收實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
由于這套設備沒有經(jīng)過首臺(套)的試用,再加上五個項目同時進行的潛在風險,因此五個新建項目建成投產(chǎn)運轉之后,在成套設備的設計、制造當中存在不少缺陷。
比如馬克混合機的“咽喉”堵塞問題,運轉中需要經(jīng)常更換處理;聚合物干燥機產(chǎn)能增加之后,烘干效率與成品達不到指標;聚合物烘干過程中產(chǎn)生粉末,堵塞熱交換器,影響聚合物干燥效能,產(chǎn)能達不到要求;水洗牽伸機的設計結構不合理,膠輥斷裂與前后聯(lián)動控制也存在問題;還有打包機制造技術,制造質量存在“天女散花”的問題等。
除此之外還有規(guī)模的合理性問題,建設項目年產(chǎn)3萬噸的產(chǎn)量太小,會形成虧損,達到年產(chǎn)5萬噸的規(guī)模后效益才能持平,6萬噸的規(guī)模后才能賺錢。
由于干法腈綸工藝有它不可克服的缺點,DMF(二甲基甲酰胺)對環(huán)保又有影響,纖維質量和制造成本受其工藝限制,與濕法工藝相比處于劣勢,所以后來國家就沒有再上新的項目。
干法腈綸工藝成套設備存在問題是客觀事實,后來這些項目又通過生產(chǎn)實踐,摸出了發(fā)展規(guī)律,經(jīng)過專家現(xiàn)場評估論證,提出了彌補措施,通過技術改造最終得到解決,成套設備實現(xiàn)正常運轉并產(chǎn)生了效益。
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